打磨車“清涼升級” 助力集中修施工安全高效推進

在鐵路集中修的關鍵時期,PGM-48J線路鋼軌打磨車肩負著精准消除鋼軌波浪磨耗、裂紋等缺陷,優化輪軌接觸幾何形態,保障列車平穩運行的重任,其穩定運轉和高效作業對施工安全與效率起著決定性作用。而打磨車的“心臟”——發動機,能否在適宜溫度下工作成為了關鍵所在。如今,一項針對性的技術改造讓打磨車“清涼升級”,為集中修施工注入了強大動力。
在2025年隴海、包蘭線集中修施工現場,打磨車憑借著優化后的性能,在鋼軌上高效穿梭,精准地完成每一次打磨任務。它的穩定表現,助力集中修施工安全、高效推進。
以往,PGM-48J線路鋼軌打磨車發動機常常被高溫問題所困擾。1/3號車發動機車頂頂棚通風散熱口小散熱不佳、發動機間空氣流通不暢,導致車輛在作業及運行過程中極易發生發動機高溫保護而停機,必須停車降溫后才能繼續作業。為此,蘭州工務機械段綜合維修車間黨總支成立攻關小組,深入研究、反復論証,聚焦發動機間頂棚和百葉窗改造,精細制定攻關方案。
針對發動機間百葉窗,攻關小組不僅增加了百葉窗數量並對其結構進行了重新設計,將以往通風角度較小的常開式百葉窗改為手動開關式,作業人員通過機械手柄控制百葉窗開合,作業時打開增加空氣循環,作業完畢后關閉防風防塵。
而在發動機頂棚的改造上,攻關團隊更是巧思頻出。對打磨車發動機間原有的頂棚進行拆解研究、升級改造,將密閉式車頂更換為可活動式百葉頂棚,葉片呈階梯式向兩側排布,可有效防止雨水進入發動機間,並在頂棚前后方保留常開式通風網,活動式百葉頂棚在夏季作業時打開實現快速降溫效果,在冬季作業完畢關閉后也能達到控溫效果。同時,優化百葉窗開合角度和控制方式,將控制手柄設置於發動機間,作業人員通過操作控制手柄控制葉片角度,實現了自主控制、高效便捷。
改造后的打磨車煥然一新,作業時發動機和發動機間溫度顯著降低,設備運行更加穩定,縮短了單次打磨作業時間。如今,該項目已在全段推廣應用。
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